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地磅厂家关于稳定菲斯特转子秤喂煤的措施

时间:2017-03-30 08:18:08   点击数:

地磅厂家关于稳定菲斯特转子秤喂煤的措施

稳定喂煤是稳定窑热工制度的重要条件菲斯特转子秤以其精确计量坚固耐用的特点在水泥行业应用广泛但在使用过程中尤其是使用几年后可能会出现喂煤不稳定的问题 我们通过放低煤粉仓位控制转子间隙防止窜风等办法成功解决了问题

 

1.稳定喂煤的意义

 

喂煤不稳定往往表现为断煤和冲煤这两种情况又往往是相伴的

 

1.1断煤

 

这里所说的断煤是指间歇性的不出煤或者喂煤反馈值间歇性的跟不上设定值具体表现为实际喂煤反馈值下降转子秤负荷率下降转子速度急速上升尾秤断煤导致短时间内分解炉温度下降物料分解率低操作员要及时减产减窑速以避免跑生料头秤断煤会导致窑头火焰昏暗严重者变黑看不见火焰窑电流急速下降操作员要大幅降窑速处理

 

1.2冲煤

 

冲煤时转子秤瞬间喂煤增多 但实际喂煤反馈值不变而送煤风压增大送煤罗茨风机电流增大尾秤冲煤会导致分解炉温度急速上升C1 出口 CO 浓度高报警窑尾煤磨袋除尘器 CO 浓度高报警此时操作员需要大幅降低喂煤量在喂煤稳定后要及时把喂煤量提起来否则会导致分解炉温度下降造成跑生料 头煤冲煤会导致燃烧器出口煤粉爆燃窑头罩正压窑尾温度急升C1 出口和煤磨袋除尘器 CO 浓度报警 冲煤的危害很大 窑头正压造成环境污染 严重者危害人身安全CO 浓度高会误导操作员对煤磨除尘器运行状况的判断也会引起袋除尘器布袋的着火或电除尘器的爆炸

 

2.影响稳定喂煤的因素以及应对措施

 

2.1煤粉细度粗

 

煤粉细度粗时煤粉流动性变差导致喂煤不稳定 我公司细度指标为 0.08mm 筛余≤5%实际细度偏粗合格率往往在 50%左右 由于煤磨电耗归入到熟料工序电耗中为了降低熟料工序电耗管理者与操作员尽管提高煤磨产量 对煤粉细度不够重视觉得燃烧的好就可以这就使得大家对煤粉质量疏忽管理 出现喂煤不稳的情况后我们对煤粉质量重新做了规定把煤粉细度合格率提高到 90%

2.2煤粉水分大

 

煤粉水分大会造成煤粉流动性差产生结块导致喂煤不稳出现断煤和冲煤的情况

 

2.2.1煤粉水分指标偏大

 

我公司煤粉控制指标为出磨水分≤4%实际出磨水分为 0.8%2.5%由于集团公司有个别基地粉磨烟煤时出现了袋除尘器烧袋子的情况故我公司要求出磨温度控制在 70以下 而实际上温度往往控制在

 

6065 出磨温度低使得煤粉水分增大煤粉的流动性差 针对此情况我们对出磨温度做了调整要求操作员将出磨温度严格控制在 7076 以降低煤粉水分定期检查 CO 浓度检测系统和 CO2 自动喷射系统

 

确保检测及灭火系统工作准确有效防止袋除尘器烧袋子不能因为怕烧袋子而放宽对煤粉水分的控制

 

2.2.2雨水进入袋室

 

煤磨袋除尘器没有雨棚 顶部盖板密封效果差没有按照规定的使用周期更换布袋振打反吹方式不合理袋除尘器压差高 3 000Pa袋除尘负压增大,增加了顶部盖板密封处的吸力下雨时雨水容易被吸入袋室糊袋子结块的煤粉进入到煤粉仓在锥部下料管处堵塞出现断煤冲煤情况 我公司对此做出整改更换一整批布袋改变振打反吹方式压差下降到2 000Pa 使用更好的密封材料密封好袋除尘器顶盖然后在顶盖上增加一层防雨帆布 通过一系列的措施防止水分进入袋除尘器改善喂煤

 

2.2.3压缩空气带入水分

 

压缩空气水分含量大使用压缩空气助流时有水分进入到煤粉仓内易造成煤粉结块煤粉仓锥部结壁引起喂煤不稳定 对此我公司加大压缩空气罐排水的频次由原来每班 2 次改为每班 4  对空压机

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